
為落實(shí)葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司下達(dá)的挖潛目標(biāo),電解鋅廠在保證生產(chǎn)正常穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,下大力氣進(jìn)行技術(shù)改造。積極開展工藝創(chuàng)新、修舊利廢活動(dòng),本著邊實(shí)驗(yàn)、邊生產(chǎn)的原則,不斷研究摸索挖潛增效新途徑,將“降本增效”工作作為電解鋅廠各項(xiàng)工作的重中之重。
為解決制約生產(chǎn)的瓶徑問題,提高生產(chǎn)效益,電解鋅廠根據(jù)揮發(fā)窯焦粉2010年使用情況確立了焦粒篩分項(xiàng)目,粒度大于15毫米焦粒5212.2噸,而大粒度焦粒在揮發(fā)窯內(nèi)反應(yīng)過程中,沒有起到預(yù)期效果,焦粒利用率僅為29%,小粒度焦粒利用率能達(dá)到70%,造成能源浪費(fèi)。電解鋅廠王克廠長(zhǎng)面對(duì)這種局面,急在心中,召集相關(guān)人員研究對(duì)策,最后選擇了焦粒破碎方案。
該方案自4月20日開始制定,由電解鋅廠分廠技術(shù)科、設(shè)備科、揮發(fā)窯作業(yè)區(qū)根據(jù)實(shí)際情況制圖設(shè)計(jì),并且于今年5月中旬由電解鋅技改小組開始施工,他們加班加點(diǎn),自行設(shè)計(jì)制造了篩分破碎機(jī),葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司冶煉廠廠長(zhǎng)王克多次到現(xiàn)場(chǎng)察看工程進(jìn)度,并停止使用現(xiàn)有大粒度焦粒,對(duì)鉛鋅冶煉廠運(yùn)進(jìn)電解鋅的焦粒集中堆放。工程所用材料及設(shè)備全部利舊,改造項(xiàng)目于今年8月10日施工完畢。焦粒篩分項(xiàng)目于8月14日投入使用。按照2010年使用焦粒情況,該項(xiàng)目全年可為公司創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益近300萬(wàn)元。