ZFS-1000型復(fù)合正弦篩在鄒縣電廠的應(yīng)用與效果
鄒縣電廠在輸煤系統(tǒng)設(shè)計(jì)選型中采用兩臺“T1S716型振動篩”作為輸煤系統(tǒng)分離設(shè)備。由于此篩適應(yīng)面窄,加上鄒縣電廠燃煤品種變化頻繁,在投產(chǎn)至今的長期運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生積煤、堵煤、啟動困難、電動機(jī)燒毀等故障。特別是燃用洗混或煤泥時(shí),整塊篩板的篩孔被糊死,大量煤泥涌入碎煤機(jī),使碎煤機(jī)錘環(huán)粘成一體,使環(huán)式碎煤機(jī)長期處于過負(fù)荷運(yùn)行,并多次造成320千瓦電機(jī)燒毀等重大事故。
原振動篩運(yùn)行時(shí)現(xiàn)場噪音遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出環(huán)保要求,嚴(yán)重影響職工身體健康。原振動篩功耗大,每臺篩子每年耗電17萬度,檢修周期長,費(fèi)用高,僅維修費(fèi)用每年就達(dá)十多萬元。
為了徹底改變輸煤系統(tǒng),確保安全文明生產(chǎn),93年燃灰公司成立后,公司領(lǐng)導(dǎo)、職工團(tuán)結(jié)一致,積極動腦筋想辦法,調(diào)查研究,分析對比,由鄒縣電廠提供現(xiàn)場安裝尺寸,技術(shù)數(shù)據(jù)、工藝要求,溧陽市興隆電站輔機(jī)廠制造一臺“ZFS-1000型復(fù)合正弦篩”替代“T1S716型振動篩”。
復(fù)合正弦篩的設(shè)計(jì)原理是利用圓形滾柱與菱形滾柱有機(jī)結(jié)合,組成篩篦對物料進(jìn)行篩選。它顯著的特征是利用菱形滾柱轉(zhuǎn)動產(chǎn)生正弦波曲線的運(yùn)動軌跡,對篦上的煤層進(jìn)行擾動,把煤層打松散,利用圓形滾柱的相對空間形成的篩孔對煤層進(jìn)行篩選。 用兩級帶傾角的篩板組成篩體,既方便運(yùn)輸,又便于起吊安裝和檢修。煤流沿有傾角的篩體流動,既節(jié)省了篩片轉(zhuǎn)動的動力又避免了堵煤、積煤和結(jié)死煤等不良現(xiàn)象的發(fā)生。并使煤流均布在篩板上,更有利于篩分。
六月中旬安裝完畢投運(yùn),經(jīng)測試,該篩的設(shè)計(jì)出力為1000t/h,篩分率達(dá)90﹪以上,達(dá)到了篩分的目的,大大降低了環(huán)式碎煤機(jī)的負(fù)荷。復(fù)合正弦篩空載電流每臺電機(jī)測試值5.6A,滿載時(shí)測試為6.1A,經(jīng)空載到滿載只耗電0.5A。與振動篩相比較,每年可節(jié)省13萬度電,且設(shè)備故障點(diǎn)少,運(yùn)行安全可靠,維護(hù)方便,年節(jié)省維護(hù)費(fèi)10多萬元。
96年鄒縣電廠對乙路設(shè)備又進(jìn)行了改造,廠家對設(shè)備原有的材質(zhì)及缺陷進(jìn)行了很大的改進(jìn),改進(jìn)后的設(shè)備更加優(yōu)化了原有設(shè)備,從安裝運(yùn)行到現(xiàn)在,除了正常維護(hù),沒有檢修一次,既節(jié)約了大筆檢修費(fèi)用,又減輕了工作強(qiáng)度。
復(fù)合正弦篩是集概率篩、滾軸篩、波動篩等各種篩型的優(yōu)點(diǎn)于一體,它發(fā)揮了各篩型的優(yōu)點(diǎn),克服了它們的弊病,結(jié)構(gòu)緊湊,造價(jià)合理,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)可靠,密封性能良好。漏油、漏煤、噪音等環(huán)境污染又得到了徹底改善,檢修維護(hù)十分方便、快速,降低了勞動強(qiáng)度,該設(shè)備是目前一種比較理想的新型高效節(jié)能分離設(shè)備。
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