4月23日,山東能源集團(tuán)陜西未來能源化工有限公司大檢修現(xiàn)場一派忙碌。隨著篩分裝置破碎一體機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)改造、滾軸階梯篩裝置及耐磨沖壓板等各項(xiàng)升級(jí)改造施工完成,運(yùn)行達(dá)10年之久的破碎機(jī)舊設(shè)備重新煥發(fā)生機(jī)。

據(jù)了解,隨著國內(nèi)首套百萬噸級(jí)煤液化裝置運(yùn)行負(fù)荷不斷提升,未來能源用于篩分破碎原料煤、2014年投入運(yùn)行的4臺(tái)篩分破碎一體機(jī),由于物料中粒徑、水分、煤泥等難以完全控制,造成破碎機(jī)錘頭磨損加快,黏料、堵料現(xiàn)象比較嚴(yán)重,且破碎后煤炭粒度難以得到保證,系統(tǒng)物料質(zhì)量和負(fù)荷亟需提升,因此破碎機(jī)改造升級(jí)迫在眉睫。
為確保設(shè)備改造取得實(shí)效,該公司組織機(jī)電技術(shù)人員對(duì)篩分破碎一體機(jī)存在的問題和改造方向進(jìn)行反復(fù)論證和研究,實(shí)地研究設(shè)備布局、配套電氣線路走向、承重基礎(chǔ)位置等關(guān)鍵點(diǎn),并赴云南、重慶、四川等地,對(duì)擁有同類工藝流程的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。

經(jīng)過充分的前期調(diào)研論證,未來能源決定利用2024年系統(tǒng)大檢修的契機(jī),對(duì)在現(xiàn)有篩分裝置破碎機(jī)進(jìn)行全面升級(jí)改造。他們將單臺(tái)設(shè)備的篩分裝置由5組增加為11組,篩分面積由原來的2.8平方米提升至6平方米。通過增加機(jī)組篩分面積、改造破碎腔落煤管改造、優(yōu)化升級(jí)出口落煤管等系列措施,各種制約因素得到有效解決。這對(duì)于保障煤液化裝置系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行、負(fù)荷提升以及后續(xù)項(xiàng)目建成投運(yùn)意義重大。
據(jù)測(cè)算,改造后的篩分破碎一體機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)大幅提升,10毫米以下物料篩分效率可由45%提升至80%以上,確保物料流轉(zhuǎn)暢通。易損件使用周期延長2個(gè)月以上,電耗進(jìn)一步下降,同時(shí)減少了設(shè)備維護(hù)工作量,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。