我國(guó)選煤廠整體設(shè)計(jì)水平已處國(guó)際領(lǐng)先,正從選煤大國(guó)向選煤強(qiáng)國(guó)邁進(jìn),創(chuàng)新在設(shè)計(jì)水平的提升上起到了重要作用,本文結(jié)合設(shè)計(jì)、生產(chǎn)實(shí)踐,介紹了設(shè)計(jì)、生產(chǎn)單位通過技術(shù)創(chuàng)新、裝備創(chuàng)新和手段創(chuàng)新取得的成就。
1選煤工藝創(chuàng)新
1.1以干擾床分選機(jī)為核心的高效煉焦煤洗選工藝
中煤邯鄲設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司提出并應(yīng)用了“脫泥有壓(或無壓)三產(chǎn)品重介旋流+干擾床分選+煤泥浮選”的選煤工藝,有效解決了重介分選介耗高、成本大、大直徑旋流器對(duì)粗煤泥分選精度低的問題。受到選煤同行的普遍關(guān)注,并在國(guó)內(nèi)眾多煉焦煤選煤廠中得到廣泛應(yīng)用,引領(lǐng)了選煤工藝的發(fā)展。
2005年5月,在徐州礦務(wù)集團(tuán)張雙樓選煤廠率先采用了“脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流分選+TBS分選+浮選”三段式煉焦煤洗選工藝,打破了傳統(tǒng)思維,開創(chuàng)了煉焦煤選煤廠設(shè)計(jì)的新局面。以TBS分選機(jī)為核心的煤泥分選設(shè)備有效解決了困擾選煤工藝環(huán)節(jié)中的粗煤泥分選問題。
2006-2012年,中煤邯鄲設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司陸續(xù)設(shè)計(jì)的邯鄲礦業(yè)集團(tuán)金地煤焦選煤廠(300萬t/a)、徐礦集團(tuán)三河尖選煤廠(180萬t/a)、冀中能源西龐選煤廠(150萬t/a)、山西臨汾臺(tái)頭煤焦選煤廠(150萬t/a),徐礦集團(tuán)義安選煤廠(150萬t/a)等,均采用了“脫泥有壓三產(chǎn)品重介旋流分選+TBS分選+浮選”三段式煉焦煤洗選工藝。由于該工藝介耗低、管理方便,同一時(shí)期,其他設(shè)計(jì)公司建成類似工藝選煤廠總數(shù)在全國(guó)超過了80座。
以采用該項(xiàng)工藝的徐礦集團(tuán)三河尖選煤廠為例,技改當(dāng)年即達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo),噸煤介耗小于1.3kg,選煤廠精煤灰分8.99%,精煤產(chǎn)率比技改前提高3.5%,噸煤電耗由9.31kW·h降為7.8kW·h,年銷售收人增加9000萬元。
與此同時(shí),TBS使用的再創(chuàng)新得到了積極的推進(jìn)。針對(duì)如何使TBS與工藝系統(tǒng)的密切結(jié)合,保證TBS的入料穩(wěn)定,保證TBS的頂水穩(wěn)定,以及如何對(duì)TBS精煤預(yù)脫泥脫水,設(shè)計(jì)生產(chǎn)單位做了大量的研究工作。2009年在徐礦集團(tuán)張小樓選煤廠設(shè)計(jì)中,針對(duì)煤泥量大、煤易碎、矸石泥化的特殊情況,推出了“脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流分選+TBS分選+浮選”三段式煉焦煤洗選藝,減少了煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷。
1.2 四粒級(jí)選煤工藝的研究與應(yīng)用
2011年,在峰峰集團(tuán)邯鄲洗選廠設(shè)計(jì)項(xiàng)目中,為最大限度的穩(wěn)定煉焦精煤質(zhì)量、提高產(chǎn)率,中煤邯鄲設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司突破常規(guī),提出了“四粒級(jí)分選”工藝。即脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流+TBS分選+粗、細(xì)煤泥分級(jí)浮工藝。
主要技術(shù)指標(biāo):精煤灰分9.75%,中煤帶煤量(-1.40kg/L)1.71%,矸石帶煤量(-1.80kg/L)0.95%,精煤產(chǎn)率提高6.5%,噸煤介耗由1.47kg降為0.72kg,噸煤電耗由11.31kW·h降為9.84kW·h,年銷售收人增加12503.74萬元。
“四粒級(jí)選煤工藝的應(yīng)用與研究”有效發(fā)揮了四種不同選煤方法及設(shè)備的優(yōu)勢(shì),項(xiàng)目投產(chǎn)后通過了中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)鑒定委員會(huì)的鑒定,結(jié)論為“該工藝實(shí)現(xiàn)了煤炭分選過程的精細(xì)化,對(duì)邯鄲洗選廠煤質(zhì)波動(dòng)大、煤泥含量高的特點(diǎn)有非常強(qiáng)的針對(duì)性和適應(yīng)性。填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外空白,工藝技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平”,該工藝在中煤邯鄲(天津)設(shè)計(jì)公司承攬的神華寧煤集團(tuán)大武口選煤廠改造工程等項(xiàng)目中得以應(yīng)用。
1.3 動(dòng)力煤脫粉工藝的應(yīng)用
2013年以來,冀中能源段王礦商品煤硫分急劇上升、發(fā)熱量不穩(wěn)定,只進(jìn)行+13mm粒級(jí)的洗選,已不能滿足市場(chǎng)的需求,由于缺少-13mm質(zhì)量控制手段,在全國(guó)煤炭市場(chǎng)低迷的情況下,導(dǎo)致產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力急劇下降、價(jià)格下滑、效益降低,為增強(qiáng)段王礦產(chǎn)品質(zhì)量控制能力、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,非常有必要對(duì)段王礦的末煤進(jìn)行加工。
為了降低進(jìn)入末煤分選系統(tǒng)的煤泥量及生產(chǎn)成本,簡(jiǎn)化選煤工藝系統(tǒng),設(shè)計(jì)考慮-3mm粒級(jí)不入洗,有效降低了煤泥水系統(tǒng)的負(fù)荷,與末煤入洗相比,該脫粉工藝由于水分未增加,反而提高了末煤產(chǎn)品的發(fā)熱量,省去了脫水干燥環(huán)節(jié)。通過對(duì)段王礦末煤洗選加工的可行性進(jìn)行研究,最終確定了3mm干法篩分、13-3mm入洗方案,分選系統(tǒng)的入洗粒度下限為3mm,篩分效率因水分影響較大時(shí)可考慮將入洗粒度下限提高至6mm;極大簡(jiǎn)化生產(chǎn)工藝、降低能耗、節(jié)約成本。
生產(chǎn)結(jié)果表明:當(dāng)原煤外水在6.8%左右時(shí),3mm干篩分篩分效率可達(dá)到75%上。
1.4井下排矸工藝技術(shù)的研究
2012年在中煤集團(tuán)的大力支持下,開展了井下排矸設(shè)備的選擇、井下排矸工藝的研究,對(duì)井下排矸與礦井井下運(yùn)輸系統(tǒng)的協(xié)調(diào)及井下巷道峒室的布置等方面進(jìn)行了系統(tǒng)研究,對(duì)井下排矸關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了大量調(diào)研,對(duì)井下洗矸的排放、填充與采煤的關(guān)系進(jìn)行了動(dòng)態(tài)仿真模擬。
2014年2月中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司組織有關(guān)專家對(duì)《井下毛煤機(jī)械排矸及矸石回填工藝關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用》進(jìn)行了驗(yàn)收,形成驗(yàn)收意見如下:“首次系統(tǒng)地提出了井下毛煤機(jī)械排矸與充填工藝,對(duì)實(shí)現(xiàn)煤礦綠色開采提出了新理念、新思路、新方法。研究了大中型煤礦井下機(jī)械排矸、矸石充填工藝系統(tǒng)與配套裝備,適用于不同規(guī)模、不同煤質(zhì)條件的井下機(jī)械排矸系統(tǒng)。研究了適用于井下機(jī)械排矸及矸石充填工藝的巷道硐室布置系統(tǒng)。研究成果符合國(guó)家綠色開采的發(fā)展方向,具有較好的應(yīng)用前景”。
2選煤裝備創(chuàng)新
2.1塊煤降噪、防破碎裝置
中煤邯鄲設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司研發(fā)的大運(yùn)量螺旋溜槽,采用空間螺旋曲線,可使塊煤入倉(cāng)速度恒定,入倉(cāng)角度合理,在防止塊煤破碎的同時(shí),還具備防堵倉(cāng)功能。大運(yùn)量螺旋溜槽過煤面采用耐磨材料構(gòu)成(耐磨陶瓷、專用耐磨復(fù)合板和耐磨鋼),確保該設(shè)備使用壽命長(zhǎng),運(yùn)行安全可靠。與其他塊煤防碎技術(shù)相比,螺旋溜槽靠煤的重力下滑,不會(huì)受操作因素影響,無機(jī)械故障,運(yùn)營(yíng)費(fèi)用低,降低塊煤損失效果恒定,效益顯著。該產(chǎn)品已獲國(guó)家專利,具有國(guó)際先進(jìn)水平。已在國(guó)內(nèi)河南、河北、山西、內(nèi)蒙、寧夏等眾多礦區(qū)推廣使用。近期又承擔(dān)了神華塊煤防破碎系統(tǒng)的研究。
2.2礦井塊原煤的高效預(yù)排矸
為實(shí)現(xiàn)礦井塊原煤的高效預(yù)排矸,中煤邯鄲設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司結(jié)合冀中能源邢礦集團(tuán)章村礦選煤廠項(xiàng)目,在自生介質(zhì)螺旋滾筒分選設(shè)備的基礎(chǔ)上,提出了重介螺旋滾筒洗選工藝。結(jié)合工藝要求,同時(shí)研發(fā)了重介螺旋滾筒設(shè)備。
該工藝的特點(diǎn)是采用低密度的重介懸浮液實(shí)現(xiàn)了高密度分選,系統(tǒng)簡(jiǎn)單可靠,分選精度高,處理能力大。是國(guó)內(nèi)第一個(gè)提出并應(yīng)用該洗選工藝的設(shè)計(jì)單位。
邢礦集團(tuán)章村礦無煙煤選煤廠,大于25mm的原煤含矸量高達(dá)60%以上,設(shè)計(jì)采用一套密度1.6k//L的懸浮液,實(shí)現(xiàn)矸石的2.0k//L高密度分選排矸,有效提升了入選原煤的質(zhì)量。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的重介螺旋滾筒排矸工藝及設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了低密度、高效率排矸,在我們承攬的章村選煤廠項(xiàng)目中成功應(yīng)用,目前正為工藝及設(shè)備下井及系統(tǒng)集成做技術(shù)準(zhǔn)備。
2.3圓錐形斜板沉淀池
其優(yōu)點(diǎn)為體積小,結(jié)構(gòu)合理,圓錐形殼體不產(chǎn)生死角,沉淀效率高,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,可以減少選煤廠的投資,是一種理想的水力分級(jí)設(shè)備。
設(shè)備體積小、占地少、有效沉淀面積大、沉淀效率高、裝配方便、入料靈活、投資省??蓪?shí)現(xiàn)底流連續(xù)穩(wěn)定排放,實(shí)現(xiàn)了粗顆粒煤泥水力分級(jí)、濃縮,是實(shí)現(xiàn)煤泥水廠內(nèi)循環(huán)的重要環(huán)節(jié),對(duì)煤泥水處理、環(huán)境保護(hù)有著重要的積極。
2.4防竄倉(cāng)電動(dòng)裝車閘門
煤倉(cāng)一般容量較大,少則300-500t,多則上萬噸,汽車裝車時(shí),需要人工在倉(cāng)下操作,以前出現(xiàn)過裝車閘門因斷電無法關(guān)閉,整倉(cāng)煤全部排出,淹沒倉(cāng)下設(shè)備,如果倉(cāng)下有人,必將造成傷亡事故;我們的創(chuàng)新工作室通過調(diào)研,研發(fā)出“防竄倉(cāng)電動(dòng)裝車閘門”,可保證在斷電條件下裝車閘門自動(dòng)關(guān)閉,有效保障倉(cāng)下人員安全,是一種安保型設(shè)備,已推廣100臺(tái)以上。該設(shè)備申報(bào)了“防竄倉(cāng)電動(dòng)裝車閘門”專利,并獲得專利授權(quán)。
2.5薄殼球倉(cāng)
在葫蘆素礦井選煤廠設(shè)計(jì)中,中煤邯鄲設(shè)計(jì)公司首次將薄殼球倉(cāng)引入選煤廠儲(chǔ)煤系統(tǒng),開創(chuàng)了煤礦儲(chǔ)煤設(shè)施的新紀(jì)元。其施工順序?yàn)橄冗M(jìn)行地下暗道施工,再進(jìn)行球倉(cāng)環(huán)梁施工,環(huán)梁施工完后把主要施工設(shè)備和建筑材料運(yùn)至環(huán)梁內(nèi),依次固定膜、吹膜,噴聚發(fā)泡氨酯保溫層(厚50mm),固定鋼筋,逐層噴漿。較之筒倉(cāng),其施工速度提高了一倍,施工人員減少3/4。不僅儲(chǔ)量大,而且美觀,未來這種儲(chǔ)煤設(shè)施將展現(xiàn)出更強(qiáng)的生命力。
3設(shè)計(jì)手段創(chuàng)新
3.1三維設(shè)計(jì)
近些年三維設(shè)計(jì)已被國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)行業(yè)公認(rèn)為表達(dá)創(chuàng)意與理念;輸出高質(zhì)量成品的最佳設(shè)計(jì)手段。目前中煤邯鄲設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司在選煤廠方案和施工圖設(shè)計(jì)階段已全面推廣應(yīng)用三維設(shè)計(jì)。
選煤廠方案設(shè)計(jì)階段,通過構(gòu)建廠房三維可視化模型,直接輸出三維動(dòng)畫和車間內(nèi)部設(shè)備布置渲染圖。施工圖設(shè)計(jì)階段可實(shí)現(xiàn)定型設(shè)備、非標(biāo)結(jié)構(gòu)件、管道的建模和成品的生成??山鉀Q二維設(shè)計(jì)復(fù)雜非標(biāo)件表達(dá)不直觀、拆件繁瑣、修改工作量大的問題,以及避免工藝管道、非標(biāo)結(jié)構(gòu)件、電纜橋架、土建梁柱產(chǎn)生交叉干涉的問題,在提高設(shè)計(jì)效率的同時(shí),將設(shè)計(jì)成品的校審,變?yōu)槭虑翱刂?,大大減少了校審工作量。三維設(shè)計(jì)的引入,不僅可有效地解決設(shè)計(jì)中經(jīng)常出現(xiàn)的“碰撞”“漏缺”問題,而且提高了設(shè)計(jì)效率。
3.2仿真設(shè)計(jì)
在選煤廠設(shè)計(jì)中,煤炭在設(shè)備中的流動(dòng),存在煤炭顆粒之間的接觸和分離、相互運(yùn)動(dòng)、接觸力和能量的聯(lián)系,無法采用單粒子運(yùn)動(dòng)學(xué)方程進(jìn)行求解。顆粒系統(tǒng)的離散元素法是求解與分析復(fù)雜離散系統(tǒng)的動(dòng)力規(guī)律與動(dòng)力學(xué)特性的一種新型非連續(xù)介質(zhì)力學(xué)數(shù)值方法,運(yùn)用計(jì)算機(jī)仿真技術(shù),分析諸如煤炭顆粒等離散物質(zhì)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)。該技術(shù)通過建立固體顆粒系統(tǒng)的參數(shù)化模型,進(jìn)行顆粒行為的模擬和分析,為解決煤炭顆粒運(yùn)動(dòng)學(xué)復(fù)雜問題提供了一個(gè)平臺(tái)。離散元素法的動(dòng)態(tài)仿真的重點(diǎn)是建立模型,而建立模型的關(guān)鍵點(diǎn)是確定各種物理參數(shù),為此通過實(shí)驗(yàn)方法測(cè)得煤炭顆粒的摩擦系數(shù)、泊松比等煤炭顆粒運(yùn)動(dòng)的參數(shù),并模擬了煤炭顆粒運(yùn)行狀態(tài),與計(jì)算機(jī)仿真比較,矯正輸人的仿真參數(shù),保證動(dòng)態(tài)仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性。
在煤炭運(yùn)動(dòng)的動(dòng)態(tài)仿真中,通過設(shè)置參數(shù)、物理和材料屬性、定義原型顆粒和幾何體,創(chuàng)建粒子工廠進(jìn)行仿真計(jì)算,最終得到數(shù)據(jù)分析和仿真視頻,為選煤廠設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。該技術(shù)已應(yīng)用在螺旋溜槽、曲線溜槽、地面轉(zhuǎn)載等環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)中,為減少塊煤破碎、降噪防塵、合理利用空間等提供了強(qiáng)有力的理論支撐,從而提高了設(shè)計(jì)效率和質(zhì)量。
4結(jié)語
未來一個(gè)時(shí)期,煤炭在我國(guó)一次能源消費(fèi)中仍將占主導(dǎo)地位,大力發(fā)展高精度煤炭洗選加工,實(shí)現(xiàn)煤炭深度提質(zhì)和分質(zhì)分級(jí),加快推動(dòng)能源消費(fèi)革命,進(jìn)一步提高煤炭清潔高效利用水平,有效緩解資源環(huán)境壓力,作為知識(shí)、技術(shù)、人才密集型的設(shè)計(jì)研究單位,任重而道遠(yuǎn)。