“就是為了以后干工作更方便,還真沒想到,這項小改進不僅能創(chuàng)效這么多錢,還被廠評為了創(chuàng)新成果二等獎……”浮選車間職工常書平每每問及此事,臉上就寫滿了自豪。如今,在河北冀中能源峰峰集團馬選廠,從廢舊物資里淘寶,修修改改實現(xiàn)二次“上崗”;根據(jù)工作實際需要,對原設備進行技術改進,正不斷成為廣大職工共同御冬、挖潛增效新的風向標。據(jù)統(tǒng)計,今年以來,職工創(chuàng)新創(chuàng)造五小成果發(fā)明43項,其中12項投入生產,創(chuàng)效179萬元。
改進一個軸支架月節(jié)約400元
“以前的軸支架原廠設計都是一體式,無法修理,只能是壞一個就扔一個,看著就讓人心疼!”10月10日,在選煤樓加壓過濾機現(xiàn)場,浮選車間主任曹會軍扳著指頭算起了一筆賬,改進前的一體式軸支架一個就400元,使用一段時間后就會出現(xiàn)軸承因轉動不靈活而造成驅動負荷大,濾板拉斜或噴料等現(xiàn)象時常發(fā)生,1臺加壓過濾機就有156個軸支架,光壞不能修直接造成了生產成本增加。為扭轉虧損源,曹會軍、王海濤等8名職工經(jīng)過無數(shù)次現(xiàn)場研究改進,成功破解一體式軸支架只能換不能修等難題。經(jīng)投入生產檢驗,改進后的軸承部分不僅實現(xiàn)安裝、拆卸、延長使用周期和加注潤滑油方便,而且月可累計節(jié)約5個軸支架,創(chuàng)效2000元。
加裝一塊小插板年創(chuàng)效80萬元
“咱能不能在兩個下料口中間裝一個鐵插板,根據(jù)旋流器壓力、密度、原煤加量和水流旋轉實時變化,利用人工調節(jié)辦法控制入料量大小。”說干就干,6月30日,重介車間西部3006 #分料箱的設備旁,霍金選、李新會等人正在打著手電仔細觀察改造后的3006#旋流器精煤出料口排料情況是否均勻。而這次成功的關鍵竟是安裝了一塊極其普通的鐵插板。根據(jù)振動脫介篩的煤量大小隨時進行人工調整,脫介篩入料明顯得到改善,產品的脫介效果和介耗損失明顯下降,較之前噸原煤介耗降低0.2千克,年可節(jié)約資金80萬元左右,而且還徹底解決了精煤振動篩入料不均,精煤產品帶介而影響產品質量等問題。