長(zhǎng)城網(wǎng)邯鄲7月2日電(陳朋妹 張曉峰 李新會(huì))馬頭洗選廠大膽解放思想,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),通過降低介耗挖潛增效,使重介質(zhì)消耗指標(biāo)由投產(chǎn)時(shí)的噸原煤6千克降低到4月份噸原煤0.41千克的最好水平,年可為企業(yè)創(chuàng)效686.88萬(wàn)元。6月19日,馬頭洗選廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng)兼總工程師周娟華在“全國(guó)洗煤廠節(jié)能降耗、挖潛提效技術(shù)研討會(huì)”介紹了“馬頭洗選廠降低介耗”的經(jīng)驗(yàn),得到了與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和參加單位的一致好評(píng)。
解放思想“沖出羈絆”
2007年馬頭洗選廠實(shí)施全重介擴(kuò)能技術(shù)改造以來,通過不懈努力,2009年把介耗指標(biāo)降到噸原煤2千克的全國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。此后的一年內(nèi),介耗便羈絆在噸原煤2千克的水平內(nèi)一直沒有新突破。介耗難道真的沒有再降低的空間了嗎?永爭(zhēng)一流的馬選人思想沒有被束縛在2千克的藩籬內(nèi),廠長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)和工程技術(shù)人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),通過對(duì)上百組試驗(yàn)數(shù)據(jù)的研究分析,得出了無(wú)論技術(shù)損耗還是管理?yè)p耗都有很大潛力可挖的結(jié)論。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)“技改先行”
如何再創(chuàng)新水平,首先從工藝上開始動(dòng)手術(shù)。針對(duì)重介懸浮液系統(tǒng)不穩(wěn)定的難題,他們根據(jù)本廠入洗原煤礦別多、煤種差別大的特點(diǎn),大膽拋棄了原設(shè)計(jì)中的煤泥重介系統(tǒng),增加磁選機(jī)入料分料箱,保證了磁選機(jī)入料的穩(wěn)定性。在生產(chǎn)中,樹立起浮選、重介一盤棋的思想,把浮選入浮量和入浮濃度控制在規(guī)定的數(shù)值內(nèi),使原煤合格介質(zhì)桶的液位更容易控制平衡,從而為重介選煤系統(tǒng)創(chuàng)造了穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。針對(duì)精煤脫介篩分料不均導(dǎo)致產(chǎn)品帶介的難題,在精煤分料箱上加設(shè)可上下移動(dòng)的插板,保證各臺(tái)精煤脫介篩分料均勻;為了降低中煤產(chǎn)品帶介,把中煤脫介篩第一段底流由走磁選機(jī)改為走原煤合介桶,他們先后進(jìn)行了9項(xiàng)技術(shù)改造,使重介工藝日臻完善和最優(yōu)化,介耗指標(biāo)也一步一個(gè)臺(tái)階,從噸原煤2.0千克降低到了噸原煤1.0千克。
管理提升“精細(xì)為徑”
工藝系統(tǒng)成熟穩(wěn)定后,需要精細(xì)的管理制度去維護(hù)。馬頭洗選廠制定對(duì)標(biāo)考核制度,通過落實(shí)責(zé)任、對(duì)標(biāo)排名、樹立標(biāo)桿、獎(jiǎng)罰考核等措施,不斷自我激勵(lì)、自我完善,從制度上激勵(lì)職工自覺主動(dòng)為降低介耗多做工作。創(chuàng)新出由車間管理人員、班長(zhǎng)、一級(jí)巡檢員、崗位巡檢員組成的四個(gè)層級(jí)的“四級(jí)巡檢”制度,通過對(duì)重介系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、產(chǎn)品和磁選尾礦帶介、噴水壓力等進(jìn)行層層巡查,發(fā)現(xiàn)問題,第一時(shí)間解決,穩(wěn)控了生產(chǎn)過程中的介耗指標(biāo)。另外,還制定了編碼定制管理制度、設(shè)備臺(tái)賬制度、介質(zhì)粉聯(lián)合采樣制度、介質(zhì)添加管理制度和協(xié)同獎(jiǎng)罰制度,從點(diǎn)到面、全程管理,進(jìn)一步降低介耗,2012年,馬選廠介耗達(dá)到了噸原煤0.5千克的較好水平。