物料提升機是在其他物料輸送設(shè)備的基礎(chǔ)上新研制開發(fā)出來的一款設(shè)備,該設(shè)備具有比其他設(shè)備更多的優(yōu)勢。各粒級灰分隨粒度的減小而減小,故煤質(zhì)脆且易碎。0.5mm粒級占全樣16.56%,煤泥含量大,該粒級灰分比相鄰粒級灰分高,存在泥化現(xiàn)象。由于井下采煤采用噴水降塵,原煤水分較高且井下來煤水分不穩(wěn)定,特別是水分較高時,物料不透篩,全部成為篩上產(chǎn)品。
另外,由于物料提升機設(shè)備采用棒條篩作為篩絲,當大塊煤砸落到篩面上,容易引起篩條變形。變形后造成部分篩孔變大,相鄰的篩孔變小。較大顆粒更多地進入篩下,細顆粒則無法透篩,使篩分效率進一步降低,惡化后續(xù)的分選環(huán)境。惡化干法篩分過程,致使分級效果差,塊煤限下率高,塊末混雜嚴重。在煤泥含量增加,原煤水分高的條件下對博后篩進行技術(shù)檢查。從表2、3中可以看出,含量為9.99%的-13mm末煤混入博后篩的篩上,灰分41.24%
;塊精煤中-13mm占本級的量為20.95%,灰分33.97%?;烊氩┖蠛Y篩上的-13mm物料在精煤產(chǎn)品中富集,淺槽分選機分選密度1.8kg/L-1。
因此,-13mm幾乎未經(jīng)分選直接混入物料提升機的輸送料斗中,導(dǎo)致塊精煤灰分超標。塊精煤運至產(chǎn)品倉,經(jīng)產(chǎn)品倉上用25mm和13mm的雙層篩進行分級,得到混精中塊(100~25mm粒級)、精小塊(25~13mm粒級)和末煤。其中的末煤因未經(jīng)分選,灰分高,只能摻入到中煤產(chǎn)品,造成部分末精煤流失。表4是末煤三產(chǎn)品旋流器的入料篩分表。+13mm含量占本級量為17.32%。由于三產(chǎn)品旋流器內(nèi)分選密度遠低于淺槽的分選密度,部分13mm的塊精煤混入中煤中,造成資源浪費。
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