江蘇恒遠國際工程有限公司生料磨系統(tǒng)改造提產(chǎn)40t/h
(江蘇恒遠國際工程有限公司,江蘇 揚州 225234)
1 改造前的工藝流程
某水泥新型干法生產(chǎn)線于2004年建成投產(chǎn),該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的設(shè)計熟料產(chǎn)量為3 200t/d,設(shè)計年運轉(zhuǎn)率為85%,項目建成后隨著公司對生產(chǎn)線進行了多次節(jié)能降耗改造,燒成系統(tǒng)的日產(chǎn)量已達到4 000t/d左右,燒成系統(tǒng)年運轉(zhuǎn)率基本上都在90%以上并且設(shè)備的運行狀況良好。該公司采用四組分配料,原料中除了黏土自己開采以外基本上都是外購。工藝流程簡圖如圖1。
原料系統(tǒng)配備的是一臺5.1×11m的風(fēng)掃磨,磨機的設(shè)計產(chǎn)量為240t/h(0.08mm方孔篩的篩余小于15%),在生產(chǎn)線投產(chǎn)之初磨機的能力還能夠滿足生產(chǎn)需求,但隨著燒成系統(tǒng)的產(chǎn)量提高,原料磨的產(chǎn)能明顯偏緊,雖然在入磨前增加了二級破碎機,降低入磨粒度,提高原料磨的產(chǎn)量,并且生產(chǎn)上作了調(diào)整,將生料的細度指標(biāo)調(diào)高到了24%,但是產(chǎn)量也只是剛好能滿足燒成系統(tǒng)的需要。如果要提高產(chǎn)量可以有兩種途徑:第一種途徑是在原有的基礎(chǔ)上增加一套生料磨系統(tǒng),然后兩套系統(tǒng)同時運行為窯系統(tǒng)提供生料;第二種途經(jīng)是廢除原有的粉磨系統(tǒng),新建一套粉磨系統(tǒng),新建的粉磨系統(tǒng)可以滿足窯系統(tǒng)產(chǎn)量的需要。
比較兩種情況,第一種途徑優(yōu)勢在于可以充分的利用原有的設(shè)備,投資上可能會有所降低,在改造的過程中對生產(chǎn)不會造成影響;第二種途徑的優(yōu)勢在于改造的效果明顯,不但可以提高磨機的產(chǎn)量,而且也可以采用先進的工藝及裝備,降低粉磨系統(tǒng)的能耗。改造后維護維修及生產(chǎn)操作比第一種途徑更加方便。由于第一種途徑是增加一套系統(tǒng),因此也要相應(yīng)的配套輸送及廢氣處理系統(tǒng),這樣成本比第二種途徑也節(jié)省不了多少。相對兩種途徑的比較,第二種途徑更符合改造的原則。
2 改造的條件
(1)在原料磨房的南面有一大塊空地,可以將磨機、循環(huán)風(fēng)機、潤滑及液壓站建設(shè)在這塊空地上;可以改裝原有磨房的頂部安裝旋風(fēng)收塵器。
(2)項目完成后總裝機容量要低于原有設(shè)備的總裝機容量,因此電源不是問題。
(3)項目改造后,耗水量有所增加,但是該廠靠近江河邊,江河水資源非常豐富,所以水資源也不存在問題。
(4)改造項目沒有大幅增加壓縮空氣的用量,因此使用原有的空氣壓縮機即可。
3 設(shè)計方案的確定
在原有的磨房旁邊建設(shè)一套立磨系統(tǒng),立磨臺時產(chǎn)量為280t/h(在生料的細度0.08mm孔篩余小于12%的條件下)。對原有的輸送設(shè)備進行改造,將原料引入新建的生料磨內(nèi)進行粉磨,然后在出磨端新建輸送設(shè)備將生料輸送到生料庫的提升機,再輸送到生料庫內(nèi);利用原有的窯尾下行風(fēng)管,將窯尾的廢氣引入新建的生料磨內(nèi),利用廢氣的熱量對入磨的原料進行烘干,出生料磨的廢氣再引入原有廢氣入理系統(tǒng);在改造前對電氣設(shè)備進行了充分的評估,對于能夠符合繼續(xù)使用條件的電氣設(shè)備繼續(xù)使用,以便節(jié)省投資。改造后的工藝流程見圖2。拆除原有的入磨帶式輸送機,重新再安裝新的帶式輸送機將經(jīng)過配料后經(jīng)物料輸送到立磨系統(tǒng),物料通過回轉(zhuǎn)給料機喂入立磨內(nèi)。將原有引入球磨機的熱風(fēng)管拆除,安裝新的風(fēng)管與窯尾輸出風(fēng)管連接,將熱風(fēng)引入立磨系統(tǒng)。物料進入磨機進行輾壓粉磨,熱風(fēng)引入磨機后一方面將原料烘干,另一方面將磨細的物料抽到磨機的頂端,磨機的頂端有自帶的選粉設(shè)備,不合格的粗粉被選粉機分選出來重新進入磨內(nèi)進行粉磨。合格的細粉隨著熱風(fēng)進入四級旋風(fēng)分離器,部分產(chǎn)品經(jīng)旋風(fēng)分離器分離后進入分離器下部的輸送設(shè)備,由輸送設(shè)備輸送到生料庫入庫提升機。未選出來的細粉繼續(xù)隨著熱風(fēng)通過新安裝的風(fēng)管引入原有的廢氣處理系統(tǒng),經(jīng)廢氣處理系統(tǒng)除塵后的廢氣排入大氣,產(chǎn)品被布袋收塵器收集后經(jīng)原有的輸送系統(tǒng)輸送到生料庫提升機。
為了補充磨內(nèi)風(fēng)量不足,在出旋風(fēng)分離器的風(fēng)管安裝一個循環(huán)風(fēng)機,將部分風(fēng)量再引回磨內(nèi)。在磨機旁建一套磨機物料循環(huán)系統(tǒng)。磨盤在轉(zhuǎn)動的過程中物料溢出磨盤,質(zhì)量較小的物料被高速通過風(fēng)環(huán)的熱風(fēng)帶到磨機頂部或磨盤內(nèi);但是質(zhì)量較大的物料落入風(fēng)環(huán)內(nèi),被焊接在磨盤上的刮料板刮入磨機的外循環(huán)系統(tǒng),通過磨機的外循環(huán)系統(tǒng)再將物料輸送到磨機內(nèi)。
在入磨前通過除鐵器及金屬探測儀除掉物料內(nèi)的金屬,以避免大塊的金屬進入磨內(nèi)損壞磨盤及磨輥。保留原來的增濕塔,在停磨的情況下,所有的窯尾廢氣將直接通過增濕塔進行冷卻后再排入大氣。
4 建設(shè)方案的實施
改造過程中如果停窯時間太長,將會嚴重影響業(yè)主的經(jīng)濟利益。所以整個建設(shè)過程中盡可能要降低停窯時間。
建設(shè)工作分兩部走,第一步在工廠生產(chǎn)期間完成改造項目的設(shè)計、采購、設(shè)備及大部分的非標(biāo)管道安裝,并且做好一切的對接準備工作;第二步在工廠計劃檢修停窯后迅速展開安裝的對接工作。該項目成敗的關(guān)鍵在于對項目作好周密的工作計劃。通常情況下水泥廠的一個生產(chǎn)周期一般為8個月左右,也就是說在窯系統(tǒng)生產(chǎn)在8個月左右需要進行一次計劃檢修,并且生產(chǎn)廠家會在水泥銷售淡季進行停窯檢修。
前期的地勘及設(shè)計工作時間大概在3個月,主機設(shè)備的采購周期一般也要6~8個月,現(xiàn)場的安裝工作也需要3個月左右。就算是三個階段交叉作業(yè),總時間最少也需要9個月左右。也就是說總的建設(shè)周期比一個工廠的檢修周期要長。
計劃項目開工必須有充裕的時間,保證能在第二個檢修時間完成安裝并等待對接工作。生產(chǎn)及項目之間作好相互協(xié)調(diào)可以減少經(jīng)濟損失。由于安裝對接工作可能會需要較長的時間,可以盡量減少第一次檢修的項目,減少停窯時間,留下部分項目到下一次檢修進行。項目計劃分兩步進行。
設(shè)計、設(shè)備采購及安裝在生產(chǎn)期間進行。在第一個檢修周期的前四個月項目設(shè)計開始,同時進行主機設(shè)備的采購;設(shè)計開始兩個月以后開始進行土建工作;七個月以后設(shè)備到貨并開始進行設(shè)備安裝工作,到第十個月完成機電及非標(biāo)管道的安裝,另外將電纜布置到位。
機電設(shè)備及非標(biāo)管道的對接工作、試車工作及試生產(chǎn)工作在窯系統(tǒng)檢修及烘窯期間進行,這些工作計劃在30天內(nèi)結(jié)束。計劃設(shè)備安裝結(jié)束到停窯時間間隔為兩個月,一方面考慮安裝對接工作的準備,另一方面考慮由于市場或者其他原因?qū)е聶z修工作提前開展。
在停窯前將電纜線鋪設(shè)到位,非標(biāo)管道制作完畢并且運送到現(xiàn)場,機械設(shè)備也運送到現(xiàn)場。停窯后馬上進行機電設(shè)備及非標(biāo)管道的對接。機械設(shè)備及非標(biāo)管道計劃在10天內(nèi)完成安裝對接;電氣接線計劃在25天內(nèi)完成接線及測試工作;設(shè)備送電后5天時間完成單機試車及聯(lián)動試車;在烘窯的過程中進行磨機系統(tǒng)的試生產(chǎn)工作;在生產(chǎn)進行后開始作油漆及保溫工作。
在停窯前做好試生產(chǎn)的準備工作。一方面將部分原料進行晾曬貯存,以保證在烘窯的過程中入磨原料的水分較低,確保磨機能夠在較低的溫度下正常運行;另一方面在停窯前生料庫的料位保持在庫滿的狀態(tài),以防止磨機在試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題可以延長24小時的緩沖時間。
5 改造后的效果
整個工程基本上按照計劃完成了安裝任務(wù)。試生產(chǎn)過程中經(jīng)過幾次整改后,磨機運行平穩(wěn),并且能夠長期安全的運轉(zhuǎn);在改造前輸送設(shè)備及廢氣處理設(shè)備都經(jīng)過了仔細核算,因此在改造后沒有出現(xiàn)新舊設(shè)備不匹配的情況;但是由于該廠使用的黏土可塑性較大,導(dǎo)致磨機入口的葉輪喂料機的內(nèi)腔容易堵塞,需要進行定期清理;另外磨機依舊廠房而建,對于磨輥今后的吊裝檢修會有些不便。
在產(chǎn)品粒度0.08mm方孔篩余小于12%的條件下,磨機喂料的產(chǎn)量可以平穩(wěn)在290t/h。除掉入磨物料3%的水分,磨機實際的產(chǎn)量為281t/h。前面所提到窯的產(chǎn)量已經(jīng)提產(chǎn)到4 000t/d,按該產(chǎn)量來算,每小時需要消耗生料270t/h左右,也就意味著生料磨在改造后依然偏緊。
但是如果將生料粒度指標(biāo)放大到15%,磨機的產(chǎn)量可以達到320t/h,這樣就完全可以滿足生產(chǎn)的需要了。對于干法窯而言,生產(chǎn)中將生料的粒度指標(biāo)放寬到15%對燒成系統(tǒng)并沒有發(fā)現(xiàn)明顯的影響。
另外磨機在正常運行的過程中操作上較穩(wěn)定,故障率不高;質(zhì)量控制穩(wěn)定,并且調(diào)節(jié)效果明顯。立磨系統(tǒng)運行后節(jié)能效果明顯。一方面由于入磨粒度從原來的25mm放大到75mm,因此石灰石破碎機的破碎比大幅度降低,并且二級破碎機可以完全停產(chǎn),這樣可以節(jié)省部分電耗;另一方面立磨的粉磨效率本身要比球磨的粉磨效率高得多,也可以節(jié)省部分電耗。經(jīng)過測試生料電耗從原來的35kWh/t生料下降到30kWh/t生料,也就是說生料生產(chǎn)電耗下降了15%左右。
本項目的改造是很成功的,改造后既解決了生料產(chǎn)量短缺的問題,也達到了節(jié)能降耗的效果,企業(yè)的競爭力和經(jīng)濟效益得以提高。
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