中國(guó)振動(dòng)機(jī)械網(wǎng)訊:近日,冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠燒結(jié)車(chē)間由于二篩(燒結(jié)篩振動(dòng)篩)篩上物儲(chǔ)料倉(cāng)偏析的原因,送往高爐的燒結(jié)礦粒度較細(xì),送往燒結(jié)機(jī)的鋪底料粒度偏粗,不僅影響燒結(jié)礦的粒度組成,對(duì)爐況順行不利,且對(duì)燒結(jié)礦產(chǎn)量也有一定影響。針對(duì)此情況,對(duì)篩子和導(dǎo)料裝置作了相應(yīng)改造,即:將一篩上部篩板的篩孔由直徑10mm改為8mm,下部篩板仍采用直徑10mm篩孔;在二篩篩上物儲(chǔ)料倉(cāng)內(nèi)、鋪6#皮帶給礦槽的上方制作一個(gè)“7”字形導(dǎo)流裝置,再在“7”字形的側(cè)方開(kāi)一個(gè)孔,將粒度較粗的燒結(jié)礦引向高爐,粒度較細(xì)的燒結(jié)礦作為鋪底料引向燒結(jié)機(jī)。

一篩篩板改造后,不僅使一篩的篩分效率得以提高,而且減輕了二篩的工作量,二篩的篩分效率也得到了提高,燒結(jié)礦的粒度組成更為合理,5mm以下燒結(jié)礦下降了2%,減少了粉末進(jìn)入高爐。由于鋪底料的粒度減少,大顆粒鋪底料均作為燒結(jié)礦,燒結(jié)礦產(chǎn)量每天提高500噸左右。