近日,為克服人力資源優(yōu)化帶來(lái)的人員緊張、焦炭人工篩分勞動(dòng)強(qiáng)度大等一系列問(wèn)題,計(jì)量檢驗(yàn)中心綜合制樣室在中心技術(shù)科的協(xié)助下,順利完成了舊焦炭篩分機(jī)改造,大大減輕了制樣人員勞動(dòng)強(qiáng)度,標(biāo)志著焦炭手工篩分成為歷史。
焦炭篩分是指將采集的焦炭試樣連續(xù)緩慢均勻的加入機(jī)械篩中,通過(guò)搖動(dòng)篩使試樣分成大于80mm、80-60mm、60-40mm、40-25mm及小于25mm的五個(gè)粒級(jí)焦炭,再分別稱(chēng)量各粒級(jí)焦炭的質(zhì)量,計(jì)算出各粒級(jí)焦炭占試樣總質(zhì)量的百分比,從而確定焦炭的質(zhì)量指標(biāo)。設(shè)備改造前,焦炭篩分一直由制樣人員人工篩分完成,具體過(guò)程為先將采集的焦炭試樣倒在80mm以上的手工篩中,由2人將重量近乎100公斤的篩子及焦炭抬起來(lái)回?fù)u動(dòng),直至篩上物無(wú)法落下后稱(chēng)量篩上物質(zhì)量,按照以上工序,逐次完成第2、3、4道篩分、稱(chēng)量工作。長(zhǎng)期以來(lái),人工篩分過(guò)程耗時(shí)長(zhǎng)、人員勞動(dòng)強(qiáng)度大、篩分結(jié)果人為干擾因素較多,這些不利因素促使制樣人員不得不尋求新方法進(jìn)行試驗(yàn)改造。
中心設(shè)備管理人員通過(guò)對(duì)舊焦炭篩分機(jī)進(jìn)行研究,得出舊設(shè)備不能滿(mǎn)足使用的原因主要有兩點(diǎn),其一是由于設(shè)備原設(shè)計(jì)振幅不夠大,導(dǎo)致每完成一次焦炭篩分都會(huì)有大量焦炭卡在篩板上無(wú)法出來(lái),需人工進(jìn)行清理,由于設(shè)備四周均有密封,卡料清理難度相當(dāng)大,需耗費(fèi)大量的人員精力,其二是原設(shè)備設(shè)計(jì)的接樣口高度較低,不便于制樣人員在篩分過(guò)程中收集各粒度焦炭。找到設(shè)備不滿(mǎn)足使用的原因后,中心設(shè)備管理員就開(kāi)始對(duì)癥下藥,首先將兩臺(tái)閑置的破碎機(jī)底座拆卸后安裝至焦炭篩分機(jī)下,從而升高焦炭篩分機(jī)整體高度,提高接樣口高度,便于篩分后的焦炭收集;然后通過(guò)適當(dāng)增加偏心塊配重增大了振篩振幅,一舉解決了原振篩震動(dòng)過(guò)程中嚴(yán)重卡料現(xiàn)象。
經(jīng)過(guò)對(duì)改造后焦炭篩分機(jī)進(jìn)行多次試驗(yàn),該設(shè)備目前已能完成焦炭篩分且篩分效果顯著,使得制樣人員告別了傳統(tǒng)手工篩分時(shí)代的同時(shí),大大提高了焦炭篩分結(jié)果的準(zhǔn)確性和精度,為公司貿(mào)易結(jié)算、成本核算、工藝指標(biāo)考核提供重要數(shù)據(jù)支撐。