首鋼京唐公司煉鐵部燒結(jié)分廠積極組織實施工藝技術(shù)和設(shè)備改造,燒結(jié)工藝穩(wěn)定性和燒結(jié)礦質(zhì)量顯著提升。
適應礦粉品種和質(zhì)量的變化、降低配礦成本、穩(wěn)定混勻礦配礦結(jié)構(gòu)和混勻礦成分是混勻礦配礦攻關(guān)需要解決的難題,對此,燒結(jié)技術(shù)人員從三個方面開展攻關(guān)。首先,實驗并配加多種經(jīng)濟型小礦種,降低混勻礦配礦成本。燒結(jié)分廠通過利用“燒結(jié)杯實驗室”研究經(jīng)濟型小礦種對燒結(jié)性能、燒結(jié)礦成分的影響,既滿足了燒結(jié)工藝的要求,又有效降低了混勻礦配礦成本。同時,與首鋼技術(shù)研究院聯(lián)合開發(fā)了“混勻礦配礦軟件”,對混勻礦配礦結(jié)構(gòu)進行自動微調(diào),實現(xiàn)了混勻礦配礦的自動調(diào)節(jié),并降低了成本。其次,協(xié)同攻關(guān),混勻礦配礦結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性取得明顯進步。燒結(jié)分廠與生產(chǎn)技術(shù)室、制造部煉鐵處、供應部原料廠進行聯(lián)合攻關(guān),通過超前平衡礦粉資源庫存,以預調(diào)和穩(wěn)調(diào)為手段,將配礦結(jié)構(gòu)調(diào)整的波動降到最低,實現(xiàn)了配礦結(jié)構(gòu)的大致穩(wěn)定。同時,混勻礦每月連續(xù)三次換堆可以保持一個配比基本不變,為燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定及提升奠定了有力基礎(chǔ)。第三,優(yōu)化混勻礦換堆方式,使混勻礦換堆時間由6至10小時延長到26小時以上;降低了新舊料堆成分差異帶來的不利影響,使混勻礦換堆期間的參數(shù)調(diào)整次數(shù)大幅減少,產(chǎn)量提高約2000噸,轉(zhuǎn)鼓強度提高0.5至1.0個百分點,其它質(zhì)量指標也都保持穩(wěn)定或略有提高。
此外,燒結(jié)分廠還通過改造環(huán)冷機布料裝置,優(yōu)化環(huán)冷機配風風量,使燒結(jié)礦粒度不斷改善,小于10毫米的粒級比例降低至17.93%。他們從兩個方面開展攻關(guān)。一方面通過研發(fā)環(huán)冷機布料改造裝置,優(yōu)化不同粒度的燒結(jié)礦在環(huán)冷機上的分布。由于環(huán)冷機布料技術(shù)研究在國內(nèi)仍處于摸索階段,沒有現(xiàn)成的技術(shù)經(jīng)驗可供借鑒,燒結(jié)分廠與首鋼國際工程公司聯(lián)合研發(fā)了環(huán)冷機布料改造裝置,實現(xiàn)了燒結(jié)礦按照不同粒級在環(huán)冷機上分級布料、精準布料,使燒結(jié)礦冷卻更加均勻,有效避免了小粒級燒結(jié)礦的過冷粉碎。另一方面研發(fā)環(huán)冷機配風裝置。燒結(jié)分廠與首鋼技術(shù)研究院合作,通過仿真模擬、現(xiàn)場試驗,聯(lián)合研發(fā)了環(huán)冷機配風裝置,實現(xiàn)了環(huán)冷鼓風機風量均勻分布,避免了燒結(jié)礦“大風急冷”,改善了燒結(jié)礦粒度,有效減少了環(huán)冷機漏風量。
燒結(jié)單輥破碎機壽命短是制約燒結(jié)長周期生產(chǎn)的瓶頸項目。攻關(guān)前,每兩個月燒結(jié)機就要被迫停機檢修一次,不僅維護費用高,而且嚴重制約了燒結(jié)穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)。燒結(jié)分廠設(shè)備系統(tǒng)對單輥破碎機中壽命最短的耐磨梁進行重點攻關(guān),發(fā)現(xiàn)耐磨梁表面磨損并不嚴重,但變形量比較大。與此同時,專業(yè)人員采用測溫槍測量出燒結(jié)礦傳導給耐磨梁的溫度最高達到900℃,經(jīng)過計算得出,熱力傳導和外力沖擊變形是耐磨梁壽命短的主要原因。在解決主要矛盾的同時,燒結(jié)設(shè)備系統(tǒng)人員對單輥破碎機中的單輥輥齒裝配、篦板和導料槽等部件進行了全面檢查,梳理出影響單輥破碎機壽命的各方面原因,制定了整體改進方案。隨后,設(shè)備系統(tǒng)精心組織施工,在導料槽料斗中澆注耐磨材料,改進耐磨梁樣式和材質(zhì),實施單輥輥齒反轉(zhuǎn)。經(jīng)過一系列改造,單輥破碎機檢修周期由2個月延長到6個月,解決了嚴重制約燒結(jié)穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備難題。