1簡介
2003年我礦技術人員自主研發(fā)對輥破碎機,研制成功后,安裝在精煤落地皮帶上方,用來破碎入料混煤,以提高煤炭外觀質量和精煤數(shù)量。后由于破碎粒度末能嚴格達到13mm以下,經過改造,使錘式破碎機取代對輥破碎機,同時,由于篩選混煤入鐵路煤倉后,外觀粒度大于50mm的矸石,煤塊比比皆是,嚴重影響外運煤外觀質量,為此,對閑置下來的對輥破碎機又重新完善(第一,由滑動軸承設計改造為滾動軸承,第二,由單排螺旋彈簧改為上-F~St排彈簧)后,經現(xiàn)場多次實地測量空間尺寸、安裝位置,于是在2006年5月份安裝成功。
2對輥破碎機安裝定位.設計方案比較
該臺對輥破碎機主要用來破碎篩選后的混煤。鑒于此目的,我們共設計了兩套相關方案。
2.1第一種方案
對輥破碎機座在鐵倉下皮帶上,破碎機左右兩側增加溜煤筒,篩上物經過滑槽進入破碎機.該方案為使篩選煤經過二道13mm螺旋篩后,篩下品落進精煤落地煤場,大于13mm篩上品人對鋁破碎機。破碎后的煤落到鐵倉下皮帶上,經過氣墊皮帶,鐵路煤倉皮帶裝入鐵路煤倉(或者經氣墊皮帶,東煤場落地皮帶落到東煤場),該方案的優(yōu)點:
(1)混煤經過二道螺旋篩后,篩下品可達到75%。
(2)可以在第二部螺旋篩溜煤筒處設計—翻板。需要對篩上品破碎時,可把翻板打到入破碎機位置進行破碎。不需要破碎時,或者在破碎機出現(xiàn)故障時,可以把此翻板打到相反位置,使篩上品直接落到鐵倉皮帶上。
不足之處:
(1)由于煤樓建造時間較長,樓板掉渣嚴重,需在樓板上打較大的洞,給安全帶來一定隱患。
(2)由于煤樓設備安裝較為緊湊,空間相對狹小,溜煤筒傾角均小于45°(實際30左右°),致使篩上品下落不暢,易發(fā)生堵塞現(xiàn)象,影響生產,增加工人勞動強度。
2.2第二種方案
對輥破碎機座在鐵倉下皮帶上,篩上物皮帶倒轉,把篩上物煤裝進破碎機。該方案是在東煤樓二樓篩上物皮帶機尾處樓板上打一個(600x 400)mm的洞(不影響樓板強度),然后,該皮帶倒轉,使經過二次篩選后的篩上品落到該皮帶,然后進入破碎機。同時,在鐵倉上皮帶機頭處加工了—個翻板和—個配套的溜煤筒。在保證外運煤炭質量的前提下,為了多增力9精煤產量,可把翻板打到進到破碎機內直接進行破碎。其優(yōu)點為:
(1)增加篩選靈活度。混煤既可以過—道篩子進行破碎,又可以過二道篩子進行破碎,系統(tǒng)操作方便快捷。在保證煤炭質量的前提下,可以多增力口精煤數(shù)量.為礦增加經濟效益。
(2)溜煤滑槽加工簡單,且不易堵塞,維修使用方便。
經過上述二個方案的對比,最后優(yōu)選采用第二個方案。
3產生的經濟效益及社會效益分析
(1)在確保外運煤炭質量的前提下,使用過一道螺旋篩,篩上物破碎后進入鐵路煤倉。每天產量按1000t計算,按篩分效率30%計算,僅過一道篩子就可多選精煤300t,月選精煤9000t。按420元八計算,月產生效益378萬元年產生效益378 x 12=4536萬元。
(2)降低煤炭外觀粒度,減少煤炭質量的不均勻性,增加五礦商品煤信譽度,減少由于外觀質量發(fā)生的商務糾紛。由于外觀粒度超大,由此發(fā)生的糾紛每年都要為此損失上萬元甚至幾十萬元。
(3)系統(tǒng)改造后,篩選系統(tǒng)更加靈活,減少了由于設備單線運轉發(fā)生故嫜時影響生產幾率,確保了礦井生產任務的順利完成。